(作业人员更换轴承)
为最大限度压缩抢修时间,尽快恢复货场装卸作业,吴志明牵头,带领抢修小组迅速复盘前期同类门吊故障处置经验,结合这台门吊小车运行机构的实际结构,现场画图、比量——一套专用工装连夜出炉,成功绕开了特级动火这道“高墙”,为抢修工作打通了关键路径。
但新方案带来了更棘手的新难题:必须用大吨位千斤顶将小车整体顶起,同时将走行传动机构精确调整至水平状态,才能把损坏的轴承顶出来。空间狭小、光线昏暗,千斤顶每顶升一厘米都伴随着金属的嘶鸣声。此时已经是深夜,近300公里夜间车程的劳累、通宵作业的困意、故障处置的压力一股脑向所有人袭来,可抢修没有退路。小组成员咬着牙迎难而上,分工协作、轮流上阵,有人趴在地上观察水平,有人紧握撬棍微调角度,汗水混着铁锈味浸透工装。
(视频:抢修后门吊试运行)
时间一分一秒过去,从夜幕降临到深夜,再到凌晨。连续7小时挑灯夜战,没有人停下。4月5日凌晨5时,距离故障出现已经过了近14个小时,随着最后一声清脆的落位声,轴承更换完成。启动试车,门吊小车在轨道上平稳滑行,左右移动自如,毫无迟滞——抢修成功!
这一夜,不仅排除了故障,更攒下了一份“技术家底”:不同型号的门吊可以预先制作专用工装,未来再遇同类故障,抢修效率将成倍提升。